成功推进国产化替代,降本超340万元/台

发布日期:2025-05-25 10:13    点击次数:80

工人日报-中工网记者 彭冰 通讯员 田丰华 齐浩彤

历时46天稳定运行验证,4月5日,吉林石化公司第三ABS装置传来捷报:3#挤出机首台国产化减速箱成功通过运行考核,设备无振动、无杂音。此次国产化替代不仅单台采购成本直降340余万元,更推动设备综合性能显著提升。

挤出机是ABS树脂生产过程中的重要设备,减速箱为挤出机关键部件。第三ABS装置5条挤出机原装进口减速箱已连续运行12个年头,设备日益老化,2024年下半年开始,经常出现传动轴、齿轮断裂现象,既影响产量,又增加了维护费用。鉴于此,该公司组织专业技术人员对减速箱展开国产化攻关,通过对减速箱内传动轴和齿轮的力学性能指标进行核算,确定了减速箱的各项参数。

“我们采用‘材料升级+结构优化’双轨策略,积极与国内设备制造厂商进行技术交流,经过试验,对减速箱六根传动轴材质进行升级,升级后的传动轴强度可提升18%;重新设计箱体承重结构,优化润滑油路布局。” 第三ABS车间三级工程师姜阳介绍,经仿真模拟和台架试验验证,新型减速箱使用寿命可达到15年,与进口设备相比可延长3-5年。

2月19日,国产化的减速箱顺利安装到3混炼单元3#挤出机上,并一次开车成功。目前,该公司正在推进其他4台挤出机进口减速箱的国产化替代工作,全部更换后,可节省采购费用超1500万元。